廢水站處理的廢水包括兩部分,車間的生產(chǎn)工業(yè)廢水與生活廢水,工業(yè)廢水含有中值濃度的氰化物、高濃度的COD和高濃度的氨氮,。處理工藝是首先加NaOH調(diào)節(jié)廢水PH=11~11.5,利用堿吹脫降氨氮,其次再加硫酸調(diào)節(jié)PH=2~3之間利用酸吹脫降總氰,然后再通過鐵碳微電解池進(jìn)一步降低總氰,這三個步驟均能伴隨降低部分COD,最后達(dá)到生化進(jìn)水的條件,進(jìn)入ABR厭氧池,經(jīng)ABR處理后的工業(yè)廢水與經(jīng)調(diào)節(jié)池預(yù)曝氣處理的生活廢水在綜合池混合,一起進(jìn)入AO工藝進(jìn)一步處理,經(jīng)人工分析和在線自動監(jiān)測儀監(jiān)測水質(zhì)合格后進(jìn)入消防水池,最終回用到循環(huán)水系統(tǒng)。本技術(shù)報告詳細(xì)介紹了,公司廢水處理過程中每個工藝段的操作步驟和控制參數(shù)及處理效果的評價。
二.物化工藝段說明
(一)堿解反應(yīng)工藝
堿解反應(yīng)工藝段,采用吹脫法除去廢水中的氨氮。
1.技術(shù)原理 一般來說,水中的氨氮多以氨離子(NH4+)和游離的氨(NH3)的狀態(tài)存在,兩者并保持平衡,關(guān)系為:NH4+ + OH- ------- NH3+H2O這一關(guān)系受PH值的影響,當(dāng)PH值升高,平衡向右移動,游離氨占的比例增大。當(dāng)PH值為11左右時,NH3大致在90%以上。游離氨易于從水中逸出,再經(jīng)加熱曝氣的話,則可以促使氨從水中逸出達(dá)到去除氨氮的目的。
2.主要工藝設(shè)備 兩個并聯(lián)的6m3堿解反應(yīng)釜
3.操作步驟與工藝參數(shù) 此工藝段是間隙式反應(yīng)處理,從調(diào)節(jié)池把廢水打入堿解反應(yīng)釜,加入氫氧化鈉調(diào)節(jié)PH=11~11.5用PH試紙檢驗(yàn),打開蒸汽加熱到60~70攝氏度之間,同時打開曝氣閥門反應(yīng)2h,反應(yīng)過程中廢水中的大部分氨氮被吹脫出去,反應(yīng)結(jié)束后把廢水放入PH調(diào)節(jié)池1。
4.調(diào)試工藝參數(shù)
進(jìn) 水 量:12m3
溫 度:60~70 0C
氫氧化鈉:PH=3~4時約為4%(質(zhì)量比) 曝 氣 量:打開曝氣閥門開度60~80%
5.污水處理效果,以8.3~8.18號測量數(shù)據(jù)分析:
從數(shù)據(jù)分析看,氨氮的去除率在17.6%~80.2%之間偏差很大,分析可能有幾個原因, 進(jìn)水氨氮濃度太高,PH沒有調(diào)夠11、溫度偏低、曝氣量不夠、抽風(fēng)機(jī)沒有啟動、反應(yīng)時間不夠。這些因素都可以導(dǎo)致氨氮的去除率浮動。所以在操作中應(yīng)該首先分析進(jìn)水的三個指標(biāo)和PH,根據(jù)分析出的數(shù)據(jù)在操作工藝中做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
(二)破氰反應(yīng)工藝
.破氰反應(yīng)工藝段,采用酸化吹脫法去除廢水中的氰化物。
1.技術(shù)原理 酸化法是利用氫氰酸為一元弱酸,在水中蒸汽壓很高(26攝氏度可達(dá)到100KPa),而且水溶液中氰化氫不穩(wěn)定,很容易揮發(fā)到大氣中的這些特點(diǎn),將含氰廢水酸化,用空氣吹脫出來。
2.主要工藝設(shè)備 兩個串聯(lián)的6m3酸吹脫釜。
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